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钢坯红送实现新突破

为了进一步提高钢坯的入炉温度及红送比例,降低吨钢煤耗。 7月11日,炼钢厂和第三轧钢厂按照生产计划开展批量性钢坯红送,当班红送比例达到36%,相较温送煤气单耗降低24.48㎥/t。

上半年公司钢坯温送比例同比提升20%以上,其中效果最好的第三轧钢厂温送比例达到55%,同比增长32%,煤气消耗同比降低6.75m3/t,节能降耗虽取得了进步,但是受轧钢上料台架长和运输车保温效果差的影响,钢坯入炉温度偏低,煤气节约效果并不明显。为此,东方特钢“走出去、请进来”,生产处、技术中心、第三轧钢厂等多部门联动,先后调研周边多加钢厂,结合东方特钢自身特点,明确了钢坯红送相关设备改造。

6月份,机修厂对内运中心自用钢坯车完成了热送装置改造,满足了钢坯红送运输条件。第三轧钢厂完成上料台架快移小车改造,改造后热送车吊运到台架上的钢坯能在70秒内入炉,每吊钢坯过上料台架时间缩短35分钟,极大地降低了热量散失,并且在推钢过程中,能保持钢坯的直线度,有利于入炉设备的平稳运行。6月28日,东方特钢通过自改简易保温车,完成钢坯红送全流程测试,打通了炼钢与轧钢工序的钢坯红送流程,钢坯入炉温度比温送提高约360℃。

目前,为实现钢坯红送的连续性和批量性,计划继续增加自行改造简易热送车并外购红送专用保温车,进一步扩大红送比例、提高钢坯热送温度,实现吨钢煤耗的进一步降低。

通讯员  宋才元 周川)